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GWIPPO硅普小课堂丨合理使用搪玻璃设备和防止设备大面积爆瓷(一)

作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2024.08.02
信息摘要:
搪玻璃设备使用现场常发生的大面积爆瓷原因及应对措施搪玻璃设备是化工企业的通用设备之一。由于设备本身的制造质量、人为因素或其他原因导致产品经常…

搪玻璃设备使用现场

常发生的大面积爆瓷原因及应对措施

搪玻璃设备是化工企业的通用设备之一。由于设备本身的制造质量、人为因素或其他原因导致产品经常发生爆瓷损坏。面积较小的爆瓷损坏还有现场局部修复的可能,较大面积的爆瓷损坏现场修复的几率很小,只能拆回搪玻璃设备到制造厂进行复搪。搪玻璃设备使用现场常发生的大面积爆瓷原因及应对措施介绍如下。

1、超压造成大面积爆瓷

(1)夹套超压造成大面积爆瓷

超压造成大面积爆瓷3 带水印


超压造成大面积爆瓷图1

化工企业使用电厂输出的蒸汽为生产供热时,电厂输出的蒸汽需减压才能使用。减压阀一旦失效,或者蒸汽缓冲罐安全阀失灵,电厂输出的高压蒸汽直接输入到反应釜夹套,造成夹套超压,釜壁因外压失稳凸起造成大面积爆瓷。8313f2d5d2a7bff3a2942205f39ae67 拷贝


超压造成大面积爆瓷图2

解决方法:在已有减压装置的基础上再加装一个减压阀,由一级减压改为二级减压,做到双保险。另外,应当经常检查减压阀工作状况,发现问题要立即更换。有的要检查蒸汽安全阀是否处于正确工作状态,特别是弹簧安全阀要使其保持在清洁环境下工作,不应有腐蚀或卡阻现象发生。

(2)冬季夹套中的水结冰造成大面积爆瓷

冬天北方地区企业停产时,夹套中的水没有放净,容易结冰;水结冰时,由液态变固态,发生相变,相变会产生体积膨胀的物理现象,使夹套及釜壁承受巨大压力,造成外压失稳,釜壁凸起,导致大面积爆瓷。南方大部分地区厂房比较简陋,没有保温设施,遇有强冷空气袭击或大幅降温时,管道很容易结冰堵塞,进而使夹套中的水结冰导致设备爆瓷。

建议:北方地区除了加强车间及设备的保温外,还应在停产前把循环系统的水彻底放净。南方地区要注意设备、管道的保温,要经常进行检查,防止管道堵塞。同时注意天气变化,在大幅降温前暂停生产,把设备、夹套、管道中的水彻底放净,防止事故的发生。

(3)导热油含水造成大面积爆瓷

使用导热油加热时,导热油要严格脱水才能使用。当含水导热油温度超过100℃时,水分开始汽化,当导热介质冷却时,蒸汽液化成水,如此反复,汽化、液化交替变换,即汽化一升压一冲击釜壁一液化一减压一再汽化......压力不断变化,高压像锤击一样反复作用到釜壁,当压力达到某一定值时造成釜壁变形。当油温达230℃时,饱和蒸汽压力可达到2.8MPa,远远超过釜壁的耐压极限,必然导致设备内壁的大面积爆瓷。

解决方法:一是导热油应严格脱水后方可使用;二是将夹套排气孔加管延伸进行排空。一般采用导热油的夹套外壳强度设计是按常压计算,因为压力对油传热没有意义。由于夹套中导热油加热时,体积发生膨胀,一般膨胀率能达到30%,如果导热油没有自由流出的设施时,此压力无限增大,造成釜体失稳变形,同时夹套外壳也会撕裂,有安全隐患。

(4)物料剧烈反应造成大面积爆瓷

个别的化学反应是放热反应,当反应温度超过规定温度时,物料剧烈反应产生大量气体使釜内气压剧增,从而使搪玻璃设备内壁变形,造成大面积爆瓷。还有一种情况是两种物料接触瞬间,产生大量反应热,物料的急剧放热造成瓷层因温差急变引起多处点状爆瓷。反应热产生的大量点状爆瓷图(画圈)


反应热产生的大量点状爆瓷图

解决方法:

①在操作过程中注意控制料反应温度的变化,防止温度超高引起剧烈反应。

②加装泄压装置,当釜内压力增高时自动进行减压。

(5)釜壁减薄造成大面积爆瓷

个别搪玻璃设备制造厂为了降低成本减薄釜壁的厚度,造成高温烧制的设备圆度变形超标,设备耐压能力下降。还有使用年限较长的设备由于夹套内水、氧气等介质腐蚀釜壁造成壁厚减薄,设备耐压能力随之降低,在夹套或容器内,输入正常工作压力的蒸汽都可能导致釜壁变形出现大面积爆瓷。

建议:用户在订购设备时一定要强调设备的壁厚,接收设备时检验设备的椭圆度,在生产中定期对使用年限较长的设备釜壁进行检测,防止因釜壁变薄造成大面积爆瓷。

今日介绍完毕,下期我们会介绍其他几种原因及解决方法,若需了解,请识别扫描下方二维码关注我们吧!

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